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深溝大跨度倒虹吸工程中的若干問題

2008-03-28 09:41    【  【打印】【我要糾錯】

  1 概述

  丘陵山區(qū)長距離輸水工程中,跨溝跨河的渡槽或倒虹吸工程是相當多的。對于流量大、深溝大跨度的倒工吸工程,有些水力學問題很復雜,也不可忽視。引黃入晉工程中北干渠源子河1#倒虹吸工程就是一例。

  該工程設計過水能力Q=16m3/s,管徑φ=2.6m,進口前池與寬2.8m、高3.7m的門洞式涵洞相連接,出口經(jīng)消力池后接2.8m×3m的埋涵。倒虹吸全長330m,進口軸線高程1125.31m,出口斷面軸線高程1124.133m,平管底高程1079.5m,底坡i=1/550.如圖1.倒虹吸采用預制鋼筋混凝土管,糙率取n=0.014.

  圖1  源子河1#倒虹吸工程布置圖

  由于該工程跨度大,且充水時最大水頭近50m,問題進行了長度比尺為Ly=21.4的整體正態(tài)水工模型試驗。通過試驗對設計運行中的有關水力學問題進行了研究與改進。

  2 進口前池中的水力學問題

  倒虹吸進口要求水流穩(wěn)定,流速分布均勻,一般要設前池。對于大型工程更是必要的。

  2.1 原方案及存在問題

  由于前池擴散段底坡比較陡,i=0.533,涵洞出口流速比較大(v=2m/s),故在前池入口陡坡上水流發(fā)生與底板分離現(xiàn)象,表層流速大,底部流速小,且近底處為負流速,負值最大達0.66m/s.由于表層流速大,至倒虹吸進口處,水流受胸墻阻擋,引起了前池水面波動及側(cè)向回流,流量越大、波動越大,當流量Q=9~15m3/s時,波高達0.3m以上。兩側(cè)形成連通立軸漩渦,直徑約0.5m,前池流速分布如圖2(1)所示。

  圖2  前池流速分布圖

  由于前池中水流波動,流態(tài)不穩(wěn)定,引起倒虹吸及其出口消力池中水流也不穩(wěn)定。為此,進行了修改及消波處理。

  2.2 修改方案

  為改善前池中流速分布,減少倒虹吸管進氣及水面波動,將前池長度由6m增加至10m,池與管口底改為1:1斜坡。

  試驗表明 ,前池底部負流速有所減少,但流速分布仍是主流在上部,水面波動及漩渦情況改善不大。

  為調(diào)整流速分布,改善流態(tài),在前池進口擴散段近水面高度位置加二層整流板,迫使主流下移。如圖2(2)。修改后斷面流速垂線分布有了很大改善,主流下潛,消除了池底及胸墻處的負流速,水面波動明顯減小,在過設計流量時(Q=15m3/s),水面波高減小到0.1m以下,水面平穩(wěn),漩渦消失,出口消力池中流態(tài)也得到了改善。

  3 倒虹吸管中流態(tài)

  3.1 恒定流運行時的流態(tài)

  倒虹吸管在正常運行狀態(tài)時,管內(nèi)呈滿流承壓狀態(tài),水平管承壓近500kPa.

  但若采用某級流量充水,且維持該水流量運行時,在管內(nèi)某一部位出現(xiàn)殘留的氣囊或氣泡。如Q=4~5m3/s時,在水平管頂部殘留有細長氣囊;Q=7~8m3/s時,在豎管中殘留有大量的直徑約0.1m~0.03m的氣泡,上下飄移,難以排出,。這些氣泡或氣囊,主要是由于空管充水時殘留的氣體所形成,兩端壓力接近時不易排出。而當增大或減小運行流量即打破其平衡時氣囊或氣泡即消失。因此,當用某級流量充水后,應改變流量,使氣泡排出倒虹吸管外再轉(zhuǎn)入正常運行流量。

  3.2 空管充水時流態(tài)

  3.2.1 當大流量充水時

  當充水流量大于2/3設計流量時(Q>9m3/s),水流經(jīng)上90度彎管進入豎管后,漸成散開狀下跌,除散開的水股互相撞擊外也直接擊打管壁,豎管出現(xiàn)嚴重的振動現(xiàn)象。約50m高差的水流在下90度彎道底部匯集而成高速水流,貼管底部流動,流速達20m/s以上,直至平管末端,當管末端充滿水后,滿管段逐漸自后向前推移,在滿管前部和高速水流相接處出現(xiàn)自下向上平穩(wěn)上升,上游豎管內(nèi)由于水股跌落摻進大量空氣及充水過程中排出之空氣,形成了水氣混合體,這樣減小了實際過水斷面,減小了進入豎管的流量,若前池無控制水位的溢流堰,則水位隨之升高,如若用11m3/s流量充管時,則可使涵洞變成壓力流。由于前池水位的升高及豎管中空氣的排出,逐漸增加了過水能力,當?shù)购缥芰_到上游來水時,前池水位達到最高,之后隨著過水能力的增加而前池水位逐漸回落,直至恢復到正常穩(wěn)定過水狀態(tài)。

  3.2.2 當小流量充水時

  當充水流量小于1/3設計流量時(Q<6m3/s),水流入豎管后分散較充分,對管壁沖刷力小,由于充水速度慢,管中空氣能隨充水過程而由進口和排氣孔中排出。因而,前池基本不產(chǎn)生嚴重雍水現(xiàn)象,對涵洞安全也不必耽心。

  3.2.3 當中等流量水時

  中等流量(Q=6~9m3/s)充水時,流態(tài)介于上述二者之間,對倒虹吸管道及前池安全不太有利,同時,在豎管氣水混合體,其氣泡難以排出。

  以上可以看出,空管充水時,必須注意其充水流量的選擇,試驗證明,充水流量不宜過大,最好采用小于1/3設計流量為宜。為防止明流涵洞出現(xiàn)承壓流現(xiàn)象,在前池設限制水位的溢流堰是必要的。同時,為保證管道在正常運行時管內(nèi)流態(tài)穩(wěn)定,最好在充水完畢后,再改變一下流量以排出管內(nèi)殘留氣體。

  4 倒虹吸管的水頭損失

  倒虹吸管中的水頭損失對于工程的運行有著很大的影響,如設計時損失考慮過大,則會在運行時前池水位降低,影響其進口流態(tài),若考慮過小,則會在運行時前池水位抬高。通過整體模型試驗發(fā)現(xiàn)水平管的沿程水頭損失與設計考慮值比較接近。設計條件時,誤差僅3%,而局部損失則模型中實測值與按手冊給出的系數(shù)計算值有著較大的差別,F(xiàn)將幾個主要部分的局部水頭損失與流量的關系繪于圖3.圖3中也給出經(jīng)驗系數(shù)計算值。

  圖3   局部水頭與流量關系

  由圖3看出:(1)模型實測值與經(jīng)驗系數(shù)值有一定差別,特別是進口與出口判別較大,流量越小判別越大;(2)由水工設計手冊和給排水手冊所查得之90度彎頭損失系數(shù)判別也很大,給排水手冊所查值接近于模型實測值;(3)倒虹吸上彎頭損失與下彎頭損失值有一定差別。上彎頭損失大于下彎頭損失,說明二者流態(tài)有著一定的差別。

  5 束語

 。1)對于大跨度、大落差、大流量的倒虹吸管,其結(jié)構(gòu) 與流態(tài)都是十分復雜的,尤其是上游為直立豎管的情況更為復雜。因此,在有條件時,盡力避免采用,最好將上游管考慮一定坡度。

 。2)空管充水方式及充水流量對倒虹吸管中流態(tài)十分重要,根據(jù)試驗,當空管充水時,其充水流量不宜過大,最好控制在小于設計流量的1/3為宜。

  (3)前池態(tài)對倒虹吸的正常運行有著重要影響。在本工程中,當試驗提出加導流板改善池中流態(tài)及流速分布的措施,可供有關工程參考。

  (4)各部位的水頭損失隨結(jié)構(gòu)及管中流態(tài)而有所不同,在選擇其經(jīng)驗系數(shù)時應十分注意,重要工程最好通過模型試驗確定為好。

 。5)鑒于大型倒虹工程的地形地質(zhì)條件及水力學條件的復雜性,其工程結(jié)構(gòu)的布置設計都有其本身的特點。為保證工程做到經(jīng)濟合理可靠的目的,最好能通過水工模型試驗加以論證及優(yōu)化。

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